伺服驱动器维修
对电机的要求
1、从速到速电机都能平稳运转,转矩波动要小,尤其在低速如0.1r/min或---速时,仍有平稳的速度而无爬行现象。
2、电机应具有大的较长时间的过载能力,以满足低速大转矩的要求。一般直流伺服电机要求在数分钟内过载4~6倍而不损坏。
3、为了满足快速响应的要求,电机应有较小的转动惯量和大的堵转转矩,伺服驱动维修价格,并具有尽可能小的时间常数和启动电压。
4、电机应能承受频繁启、制动和反转。
在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后调试时,发出运动指令,电机就飞车,什么原因?这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的a/b正交信号相序错误、形成正反馈而造成,可以采用以下方法处理:a.修改采样程序或算法;b.将驱动器脉冲输出信号的a+和a-(或者b+和b-)对调,以改变相序;c.修改驱动器参数no45,伺服驱动维修,改变其脉冲输出信号的相序。
anuc伺服驱动器不能修改参数故障 :一台fanuc型号伺服驱动器,用户试图修改参数时,反映不能读出参数,交某维修公司数次维修也未能修好,送至我公司尝试再次维修。
检修 :观察驱动器板有一枚外接3.6v锂电池,顺电池正极电压去向找到相应的芯片,发现是通过一个二极管接到一个74hc00的电源端。整机未通电时,74hc00电源脚14脚也有3v以上电压,通电后5v电压加到14脚,二极管截止,电池不输出电流给其他元件。74hc00的与非逻辑输出脚与板上ram芯片的片选信号线相连,参数就存在这个ram芯片内,这个信号与参数能否读写相关。因为74hc00的正常工作电压可以低至2v,所以整机不通电时测74hc00的各输入输出脚电压,应符合与非门逻辑。实际测量时有一个与非门不符合,本应输出高电平,实测0.1v为低电位。发现74hc00曾被取下过。用热风吹下,使用程序烧录器的逻辑芯片测试功能,发现能够通过测试,遂重新焊回板上,复测电压逻辑还是不对。检查对应脚位的元件连接网络,未发现短路,用洗板水清洗芯片及周边部位电路板,伺服驱动维修多少钱,---不因腐蚀杂质引起漏电而导致逻辑错误,经过以上处理后,复测发现芯片还是逻辑错误。无奈再将74hc00拆下,用万用表测各脚对gnd脚电阻,吉安伺服驱动维修,发现4个与非门的某一个门的对地电阻只有9kω,而其他三个门对地电阻有数百千欧姆且一致,说明74hc00内部有异常,更换新的74hc00芯片,复测逻辑完全正常。交用户试机,用户可以读出芯片参数,但参数已乱,找一样机型的驱动器对照重新输入参数,机器工作正常。
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